技術(shù)收藏 |干式變壓器勵磁涌流引發(fā)跳閘事件分析
[內容摘要通過(guò)對一起由于干式變壓器合閘的勵磁涌流產(chǎn)生的斷路器跳閘事件的分析及處理方法,通過(guò)對干式變壓器勵磁涌流產(chǎn)生的原因分析,提出的建議及解決措施。
[關(guān)鍵詞勵磁涌流;斷路器;零序電流
1引言
勵磁涌流(inrushcurrent)的發(fā)生,很明顯是受勵磁電壓的影響。即只要系統電壓一有變動(dòng),勵磁電壓受到影響,就會(huì )產(chǎn)生勵磁涌流。在不同的情況下將產(chǎn)生如下所述的初始(initial inrush)、電壓復原(recovery inrush)及共振(sympathetic inrush 共感)等不同程度的勵磁涌流。其瞬時(shí)尖峰值及持續時(shí)間,將視下列各因素的綜合情況而定,可能會(huì )高達干式變壓器額定電流的8~30倍。當合上斷路器給干式變壓器充電時(shí),有時(shí)可以看到干式變壓器電流表的指針擺得很大,然后很快返回到正常的空載電流值,這個(gè)沖擊電流通常稱(chēng)之為勵磁涌流,特點(diǎn)如下:
1)涌流含有數值很大的高次諧波分量(主要是二次和三次諧波),主要是偶次諧波,因此,勵磁涌流的變化曲線(xiàn)為尖頂波。
2)勵磁涌流的衰減常數與鐵芯的飽和程度有關(guān),飽和越深,電抗越小,衰減越快。因此,在開(kāi)始瞬間衰減很快,以后逐漸減慢,經(jīng)0.5~1s后其值不超過(guò)(0.25~0.5)In。
3)一般情況下,干式變壓器容量越大,衰減的持續時(shí)間越長(cháng),但總的趨勢是涌流的衰減速度往往比短路電流衰減慢一些。
4)勵磁涌流的數值很大,較大可達額定電流的8~10倍。當整定一臺斷路器控制一臺干式變壓器時(shí),其速斷可按干式變壓器勵磁電流來(lái)整定。
下面就是一起因干式變壓器勵磁涌流影響產(chǎn)生的一起事故,及解決方法:
2跳閘前運行方式
110kVI、II母聯(lián)絡(luò )運行,I母帶池沁線(xiàn)熱備用、110kV沁格線(xiàn)運行(新間隔送電), II母帶2號主變、天沁線(xiàn)運行;110kV線(xiàn)路備自投投入運行,即“跳天沁、合池沁”,35kVI、II母聯(lián)絡(luò )運行I母帶沁鴻線(xiàn)、沁寶線(xiàn)運行 II母帶沁丁線(xiàn)、沁優(yōu)線(xiàn)運行、沁鴻二線(xiàn)冷備用,10kVII母帶沁煤線(xiàn)、沁佳線(xiàn)、沁松線(xiàn)、沁泰線(xiàn)、沁達線(xiàn)、沁晶線(xiàn)、2號所用變、4號電容器運行。
3故障情況分析
201X年9月28日22:32分,在對110kV某某變110kV沁格線(xiàn)對側(泰格硅業(yè)開(kāi)關(guān)站2號電爐變)送電過(guò)程中,某某變110kV天沁線(xiàn)零序I段保護動(dòng)作,跳開(kāi)110kV天沁線(xiàn)斷路器,110kV母線(xiàn)電壓緩慢降低,110kV進(jìn)線(xiàn)備自投未動(dòng)作,110kV某某變失壓,4號電容器因低電壓保護動(dòng)作跳閘。線(xiàn)路保護及備自投聯(lián)切小電源壓板未投入。保護人員在現場(chǎng)檢查故障錄波圖如下:
3.1110kV天沁線(xiàn)保護裝置動(dòng)作行為分析
110kV天沁線(xiàn)保護裝置型號:許繼電氣生產(chǎn)的WXH-813A/1/R1保護裝置,CT變比為:600/1。110kV天沁線(xiàn)跳閘時(shí),天沁線(xiàn)保護裝置顯示報文如下:
啟動(dòng)動(dòng)作時(shí)間:201X年9月28日22時(shí)32分24秒575毫秒
動(dòng)作元件名稱(chēng):零序I段動(dòng)作
動(dòng)作相對時(shí)間:012毫秒
故障測距測距參數0.00km
故障測距故障參數
A相電流0.209∠150A
B相電流0.56∠353A
C相電流0.562∠227A
測距結果:0.00km
天沁線(xiàn)零序I段定值:
零序控制字:0x0001(投入零序I段。零序II、III、IV、零序III段經(jīng)方向、零序IV段經(jīng)方向、零序II段永跳、零序III段永跳控制字均為0,表示未投入)
零序I段電流定值:0.5A,時(shí)間:0s
零序II、III、IV段電流定值:20A,時(shí)間10s
根據錄波圖形分析可知,在110kV天沁線(xiàn)跳閘時(shí)刻,B相電流明顯偏向于時(shí)間軸的上側,C相電流偏向與時(shí)間軸的下側。對跳閘時(shí)刻的A、B、C電流進(jìn)行諧波分析發(fā)現:110kV天沁線(xiàn)A相電流基波為:0.2040,二次諧波為0.1071,B相電流基波為:0.5898,二次諧波為:0.1675,C相電流基波為:0.623,二次諧波為:0.1784,B、C兩相含有較高的二次諧波,且B、C相均含有直流分量,B、C兩相電流具有明顯的勵磁涌流特征。一次電流約為360A,故可推斷該勵磁涌流應為對側110kV泰格變2號爐變送電時(shí)所產(chǎn)生的勵磁涌流,不是故障電流。經(jīng)保護廠(chǎng)家分析認為:
(1)9月28日22時(shí)32分在沁格線(xiàn)對側送電時(shí),天沁線(xiàn)WXH-813A保護受此擾動(dòng)而啟動(dòng)。
(2)保護啟動(dòng)后產(chǎn)生了零序電流,此零序電流大小滿(mǎn)足零序I段定值(大于0.5A),且零序電壓滯后零序電流135度,滿(mǎn)足零序功率正序方向(滿(mǎn)足動(dòng)作區30度到190度),因此零序I段保護瞬時(shí)出口跳閘。
(3)電壓中諧波含量較大,產(chǎn)生了較大的零序電壓。且A相電流在保護啟動(dòng)前后沒(méi)有變化,而B(niǎo)相電流、C相電流均有明顯變化,初步判斷由此產(chǎn)生了零序電流,從而直接導致了此次零序保護的動(dòng)作出口。
許繼廠(chǎng)家分析結果示意圖
根據故障錄波圖,廠(chǎng)家建議
(1)、干式變壓器空載合閘時(shí),勵磁涌流不僅僅是電氣關(guān)系,三相存在不平衡,存在零序電流。
(2)、建議空投干式變壓器時(shí)退出零序Ⅰ段或者抬高零序Ⅰ段電流定值躲過(guò)干式變壓器空載合閘時(shí)的不平衡。
3.2110kV沁格線(xiàn)保護裝置動(dòng)作行為分析
110kV沁格線(xiàn)為本次新投運間隔,保護裝置型號為:許繼電氣生產(chǎn)的WXH-813A/B1/R1線(xiàn)路保護,CT變比為600/1,110kV天沁線(xiàn)跳閘時(shí),沁格線(xiàn)保護裝置無(wú)保護動(dòng)作報文,原因如下:
沁格線(xiàn)零序I段定值:
零序控制字:0x000F(零序I、II、III、IV段為投入狀態(tài)、零序III段經(jīng)方向、零序IV段經(jīng)方向、零序II段永跳、零序III段永跳控制字均為0,表示未投入)
零序I段電流定值:1.71A,時(shí)間:0.1s
零序II段電流定值:0.25A,時(shí)間:0.4s
零序III段電流定值:0.25A,時(shí)間:0.4s
零序IV段電流定值:0.25A,時(shí)間:0.5s
110kV天沁線(xiàn)跳閘時(shí),流過(guò)110kV沁格線(xiàn)的零序電流定值小于零序I動(dòng)作值,動(dòng)作時(shí)間小于零序II、III段動(dòng)作時(shí)間定值,故在110kV天沁線(xiàn)跳閘時(shí),110kV沁格零序I、II、III段均未動(dòng)作,故裝置只判啟動(dòng)。
根據廠(chǎng)家提供的保護裝置的分析說(shuō)明,及泰格硅業(yè)提供的干式變壓器及斷路器復查試驗結果,確定干式變壓器無(wú)故障。9月30日,23時(shí)在更改完110kV池沁線(xiàn)、天沁線(xiàn)、沁格線(xiàn)保護定值的情況下繼續對泰格變電站進(jìn)行送電。
9月30日23時(shí)04分,根據新確定的送電方案,對110kV泰格變2號電爐變較好次試送時(shí)110kV沁格線(xiàn)再次跳閘,此時(shí)的運行方式為:
110kVI、II母分列運行,110kV池沁線(xiàn)在I母運行、帶110kV沁格線(xiàn)(新間隔送電線(xiàn)路),110kV天沁線(xiàn)帶110kVII母、2號主變運行,35kVI、II母聯(lián)絡(luò )運行I母帶沁鴻線(xiàn)、沁寶線(xiàn)運行,II母帶沁丁線(xiàn)、沁優(yōu)線(xiàn)運行、沁鴻二線(xiàn)冷備用,10kVII母帶沁煤線(xiàn)、沁佳線(xiàn)、沁松線(xiàn)、沁泰線(xiàn)、沁達線(xiàn)、沁晶線(xiàn)、2號所用變、4號電容器運行。
110kV沁格線(xiàn)動(dòng)作時(shí),保護裝置報文如下:
啟動(dòng)時(shí)間:201X年9月30日, 23時(shí)04分40秒060毫秒
動(dòng)作元件名稱(chēng)動(dòng)作相別動(dòng)作相對時(shí)間
01零序III段動(dòng)作 AN 127毫秒
02零序II段動(dòng)作 AN 127毫秒
03故障測距測距參數0.00km
故障測距參數
01 A相電流 0.043∠000A 02 B相電流 0.266∠156A
03 C相電流 0.356∠029A 04測距結果0.000km
保護裝置型號為許繼電氣集團生產(chǎn)的WXH-813A/B1/R1保護裝置,CT變比為:600/1,零序I段電流定值:1.71A,零序I段時(shí)間0.1s,零序II段電流定值:0.25A,零序II段時(shí)間0.12s,零序III段電流定值:0.25A,零序II段時(shí)間0.12s,零序IV段電流定值:20A,零序IV段時(shí)間10s,投入零序保護I、II、III段,零序IV段保護退出。
故障錄波圖如圖所示:
110kV沁園變110kV沁格線(xiàn)9月30日23時(shí)04分電流、電壓波形
通過(guò)故障錄波器分析軟件可知:在跳閘時(shí)刻A相基波電流為:0.0808,二次諧波分量為:0.0452,在故障時(shí)刻B相基波電流為:0.4622,二次諧波分量為:0.1768,在故障時(shí)刻C相基波電流為:0.6351,二次諧波分量為:0.2043。通過(guò)與110kV天沁線(xiàn)9月28日跳閘波形對比可知,在對110kV泰格變2號電爐變送電過(guò)程中,產(chǎn)生了大量的二次諧波,該二次諧波產(chǎn)生了零序電流,該零序電流的幅值和持續時(shí)間達到了110kV沁格線(xiàn)零序II、III段電流動(dòng)作條件,但未達到零序I段數值定值,故零序I段未動(dòng)作,零序II、III段保護正確出口動(dòng)作。
110kV泰格變2號電爐變僅有主變高壓側速段電流保護,而無(wú)差動(dòng)保護,故在投運時(shí)其高后備保護沒(méi)有動(dòng)作。110kV泰格變一次主接線(xiàn)圖如圖所示
110kV泰格變一次主接線(xiàn)圖
201X年10月1日01時(shí)28分,在經(jīng)過(guò)協(xié)商后,保護人員接調度令,臨時(shí)將110kV沁格線(xiàn)保護定值中零序II、III段時(shí)限定值更改為0.15s,再次對110kV泰格變2號電爐變進(jìn)行送電沖擊。連續沖擊5次,在較好次送電沖擊時(shí),110kV沁園變110kV沁格線(xiàn)保護裝置和110kV故障錄波器均啟動(dòng),在后續的4次沖擊過(guò)程中,只有110kV沁格線(xiàn)保護裝置有啟動(dòng)報文,110kV故障錄波器未啟動(dòng)錄波。格側110kV沁格線(xiàn)保護裝置也只有啟動(dòng)報文,第五次沖擊時(shí)格側110kV沁格線(xiàn)電流、電壓波形如下圖所示。10月1日凌晨3時(shí)10分,110kV沁格線(xiàn)及110kV泰格變送電正常。
第五次沖擊時(shí),110kV泰格變110kV沁格線(xiàn)電流電壓?jiǎn)?dòng)波形
4事故情況和處理過(guò)程
110kV沁園變天沁線(xiàn)按電網(wǎng)短時(shí)合環(huán)操作過(guò)程中保護定值整定原則整定,即線(xiàn)路兩端均應具有全線(xiàn)速動(dòng)保護,以此確保合環(huán)操作過(guò)程中系統故障時(shí)保護動(dòng)作的選擇性;經(jīng)合環(huán)操作才有可能成為電源端的線(xiàn)路如僅配置普通的階段式距離、零序保護,則其I段保護應能保本線(xiàn)全長(cháng),距離保護按照充電保護整定計算原則計算,即2倍線(xiàn)路阻抗值整定,時(shí)間為0 S;零序電流保護定值為300A,時(shí)間為0 S。但在合環(huán)過(guò)程中發(fā)生故障,本線(xiàn)及相鄰線(xiàn)路保護無(wú)法保證選擇性。按規程規定不考慮與110kV沁格線(xiàn)沁側保護的配合,零序電流保護的整定也不考慮躲110kV泰格硅業(yè)變主變空載合閘的勵磁涌流。針對此次事故,根據泰格硅業(yè)用戶(hù)提供的干式變壓器空載合閘零序電流說(shuō)明(建議延長(cháng)零序保護時(shí)間至120ms),將110kV沁格線(xiàn)零序II、III段動(dòng)作時(shí)間由0.4秒調整為0.12秒,目的是躲泰格硅業(yè)主變空載合閘零序電流,在9月30日送電時(shí)0.12秒任不滿(mǎn)足要求,經(jīng)討論后將110kV沁格線(xiàn)零序II、III段動(dòng)作時(shí)間調整為0.15秒,送電正常。10月13日,經(jīng)錄波分析,在電網(wǎng)允許的條件下,將沁園變110kV天沁線(xiàn)、池沁線(xiàn)零序保護由I段調整至III段,電流定值為300A,時(shí)間為0.2秒;將沁園變110kV沁格線(xiàn)零序II、III段定值由150A調整為270A, 時(shí)間為0.15秒;將泰格硅業(yè)變110kV沁格線(xiàn)零序III段定值由120A調整為250A, 時(shí)間為0.05秒。
5結論
本次跳閘事故中出現的勵磁涌流主要以三相之間產(chǎn)生的零序電流形式存在,并有很高的二次諧波分量夾雜其中,對保護裝置可靠動(dòng)作的要求更加嚴格,在認清楚勵磁涌流產(chǎn)生的原因后,通過(guò)技術(shù)人員認真分析,較終通過(guò)提高保護動(dòng)作延時(shí)來(lái)躲開(kāi)在干式變壓器合閘瞬間產(chǎn)生的勵磁涌流,并確保變電站按計劃投運。
本文主要對勵磁涌流引發(fā)的跳閘事故進(jìn)行了深入的分析,介紹了保護裝置動(dòng)作的情況及通過(guò)現有技術(shù)手段使保護裝置能順利躲過(guò)勵磁涌流,并順利送電的過(guò)程?,F階段,干式變壓器躲勵磁涌流的辦法主要是通過(guò)差動(dòng)保護的比例制動(dòng)和二次諧波制動(dòng)及間斷角識別法進(jìn)行。通過(guò)電力技術(shù)人員的積極應對及認真分析,躲過(guò)勵磁涌流的辦法會(huì )越來(lái)越多。
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